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锅炉水处理中磷酸盐自动加药装置的调试及运行

发布时间:2024-12-15 01:26:33浏览数:

锅炉水处理中磷酸盐自动加药装置的调试及运行 介绍了磷酸盐自动加药装置的原理、结构和调试投运情况,及适用于炉水pH-PO4协调控制的智能型自动加药控制器。磷酸盐自动加药装置,磷酸盐在线分析仪,炉水磷酸盐协调处理华能电厂投产以来,炉水磷酸根的监测一直采用人工磷钥遥遥比遥遥分析法,加药采用人工调节磷酸盐柱塞泵行程的方法。安装遥遥了磷酸盐自动加药装置。经过近两年时间的运行,证明该系统遥遥能基本稳定,精度较高,维护量小。现将有关情况介绍如下。1系统组成和工作原理1,1系统组成该装置主要由磷酸很快速分析仪、智能调节仪、交流变频器及加药泵等组成。
磷酸盐自动加药装置根快速分析仪该仪表化学系研制生产,由于采用了单片机、流动注射及蠕动泵等技术,具有运行遥遥、测量遥遥、试剂耗量小、维护量小等特点。
磷酸盐自动加药装置技术参数为适配电机M4kw交流电机;输入电源三相;输出电压三相;输出电流重量原理本装置以磷酸根分析仪作为检测仪表。当炉水中磷酸根含量发生变化时,磷酸根分析仪送出与磷酸根浓度相对应的0~10mA电流信号.输入调节器巾.与调节器巾顶牛设家的磷酸图1加药控制框图根浓度进行比较,将控制信号输出至变频器,后者按控制信号的大小将三相380V、50Hz交流电源变为相应频率及电压的三相电源,送至交流电机,以改变电动机转速,从而改变往复泵的往复频率,使炉水的磷酸根浓度保持在设定范围内。该磷酸盐加药装置采用两台控制仪及三台加药泵。1号、3号磷酸盐泵常开,2号泵备用。当1、3号泵出现故障时,可通过控制柜上的转换开关启动备用泵向炉内加药,同时设有自动/手动切换开关,当自动调节系统出现故障时,可切换至手动。电路原理(以2号炉为例)。2系统调校参数设定参数设定对自动调节系统运行十分重要。设定恰当与否将直接影响自动调节的遥遥,但由于影响磷酸根浓度的因素较多,难以遥遥测试,因而采用经验法对系统参数进行设定。
磷酸盐泵行程未装自动调节时,磷酸盐泵行程一般调节在30%~50%之间即可达到机组对磷酸根浓度的要求,因此取50%行程。
调节器参数由于磷酸根浓度是一多容且滞后大的对象,初始PID设定为6取80呢、T;取5min、Tn取lmin、采样周期4min。
变频器参数较低频率10HZ;较高频率50HZ。
磷酸根浓度给定值5.6mg/L2·2系统调校
1)磷酸根分析仪作为自动调节装置的检测仪表,磷酸根分析仪遥遥须遥遥遥遥,因此每次启动遥遥须用3mg/L和7mg/L的标样进行两点标定,然后用常用浓度标样进行检验,合格后运行。
2)试投调节器一。当炉水中磷酸根浓度接近s.emg/L时,将手动/自动开关置自动,观察磷酸根浓度的变化过程。若调节过程缓慢或偏差过大,应适当修改相应的整定参数,当出现异常时,应立即切除自动,进一步检查,然后再次试投。
3)扰动试验调节器投运后,为鉴别调节过程是否满足要求,并修改整定参数,遥遥须对系统进行如下的扰动试验切除自动,将磷酸盐泵行程调至80%,当磷酸根浓度达到7.3mg/L时,将磷酸盐泵行程调回50%,并立即自动,观察调节过程及记录仪录下的扰动曲线,由曲线可以看出,磷酸根浓度经过几次波动后才回到原来的数值,说明有过调现象,应增大凋节器比例带入同时由曲线可以看出,磷酸根浓度需经过较遥遥间才能恢复到原来的数值,说明积分时间偏大,应调小民经过几次调整后,磷酸根浓度变化,说明达到了比较满意的调节遥遥,系统可以正式运行。
运行和维护的主要参数是磷酸根分析仪。
每日检查仪表指示值、水路、药路等系统是否泄露,水样流量是否达到仪表要求。
每十五天用7mg/L标样进行校验,当l测量平均值一标样值l>1.0时,遥遥须对仪表进行重新标定。并将所有阀管移动遥遥位置。
每月用3mg/L和7mg/L两种标样对仪表进行标定,并更换遥遥泵管。
长期停机时,用高纯水对所有管路进行10min冲洗,从阀上取F所有管路。打开蠕动泵泵管压盖,将泵管释放开。自动调节装置的其它部分如变频器、调节器、柱塞泵等设备一般无需特别的维护。
自动调节系统的改进随着机组容量的增大,对锅炉水质的要求越来越高。常规的磷酸盐处理法已无法适应大容量机组对炉水水质的要求,遥遥需采用协凋PH-PO。处理方式方能满足机组的要求。

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